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富平公司降本增效在行動之燒成篇
發(fā)布日期:2024-06-06 信息來源:
富平公司 作者:徐祎華 周瑞 瀏覽數:522    分享到:
今年以來,富平公司燒成車間堅持“一切成本皆可降”的理念,抓管理、練內功、提效率,充分挖掘降本增效的潛力,多點發(fā)力助推降本增效工作落實落地。
以生產為“中心點”
提升管理增強意識
該車間緊緊圍繞全年目標任務,通過班前會、專題會、微信群等,教育引導職工牢固樹立“過緊日子”的思想,從電耗、煤耗、日常管理等方面制定《燒成車間降本增效措施方案》具體措施六大類。嚴格“降本增效、治虧創(chuàng)效”專項治理,截至5月底,通過實施兩項職工合理化建議及“金點子”,實現了煤磨熱風風機節(jié)電2%以上。結合該公司內部市場化管理,嚴格實行“一月一通報,一月一考評”,細化分解降本增效指標、任務,形成人人身上有指標的濃厚氛圍。通過對回轉窯操作工藝參數優(yōu)化調整、合理控制風煤料用量,實現了氨水消耗量降低0.3千克/噸、一季度回轉窯工序電耗同比降低2.3度/噸、熟料綜合電耗同比降低5.7度/噸。在推進一級安全生產標準化建設過程中,利用舊防護網制做窯輔傳防護罩、皮帶防護罩等設備旋轉部位防護設施,利用舊空氣炮儲氣罐改造尾煤粉倉噴吹,充分將降本增效的理念融入安全生產各個環(huán)節(jié)。
以技術為“改進點”
激發(fā)創(chuàng)新創(chuàng)效活力
該車間堅持在設備管理上進行技術改革和創(chuàng)新,加強工藝提升,以創(chuàng)新創(chuàng)效邁好降本增效“第一步”,通過優(yōu)化生產工藝、開展節(jié)能技術改造等方式,持續(xù)降低單耗,實現生產成本下降。先后完成了煤質貧化拉鏈機改造、40余臺節(jié)能電機及尾排風機變頻器更換等項目,有效提升了設備運行效率和安全穩(wěn)定性。“我們通過開展黨員攻關立項活動,以一線篦冷機F13風機改造為目標,助推生產工藝提升,據統計,改造后入窯二次風溫提高了100℃,尾煤用量在臺時相同的情況下同比減少約1.5噸/小時?!痹撥囬g黨支部書記楊國奇說道。
此外,該車間加強備品備件計劃申報管理工作,由車間管理人員對型號、技術性能、數量進行嚴格把關,建立廢舊配件更換臺賬和生產材料使用臺賬,定期對輔材成本進行分析,實現了每月輔材穩(wěn)定達到內控指標,細化指標考核,形成閉環(huán)管理體系。
降本永遠在路上,富平公司燒成車間將繼續(xù)堅持從“人、機、物、管”全方位入手,積極構建設備管理新格局,形成全員齊抓共管的設備管理氛圍,為降本增效保駕護航。(徐祎華 周瑞)